一、技改背景及必要性
电解工段使用工程塑料泵作为电解液循环泵,工作效率低,只有70%左右。自从改用苏尔寿合金泵以后,工作效率提高到了100%,且因为维修频次低、节能等优点受到好评。但随之而来的是合金泵的电化学腐蚀问题,即在泵进出口及泵壳、主轴、叶轮均出现电化学腐蚀现象,大大增加合金泵的维修成本,缩短合金泵的使用寿命,所以必须采取措施解决合金泵电化学腐蚀问题。
二、改造内容
1、在泵的进出口处加装316L材质补偿短节;2、采用橡胶绝缘材质制作8处支腿与底座相连,支腿与大地绝缘性接触,不再使用传统的泵底座与基本直连的方式;3、采用尼龙绝缘套管加装在泵体与泵底座之间,使泵体与泵底座绝缘;4、泵体与电机之间使用胶胎连接,联轴器护罩安装时不与泵体接触,使泵体与电机之间绝缘;5、每班擦拭泵体与电机,使泵体与电机干燥,进一步加强绝缘性。
四、效益分析:
1、解决合金泵电化学腐蚀的难题;
2、减少合金泵备件消耗、延长合金泵的使用寿命,每年可节约泵壳、主轴、叶轮、机封,金额约2*61000=122000元;
3、经过实践,在同样生产流量下,合金泵可少开1台,每年节约电费90KW/h*24*350*0.56*2=846720元
合计可创效122000+846720=968720元