《火车采样机性能优化》针对采样机遇到水分大的煤,采样时经常出现落料筒粘煤堵煤状况,不但对设备每次采样前的清理工作造成麻烦,而且还容易导致混样的实际情况,修改了防堵防混逻辑,通过对煤样在采样系统内流程状态的监测、及时的外界干预和清洗样工序,达到了入厂采样机智能防堵防混的目的。
一、对火车采样机增设煤流信号(脉冲信号)和电动振打器;
二、 防堵防混逻辑。
1. 正常采样时逻辑
在采样头动作后,延时2秒,①煤流信号触发。
①煤流信号触发后2-5秒内,②煤流信号触发。若没有煤流信号,界面报警,考虑初级给料机堵塞或初级给料机皮带打滑。
②煤流信号触发后2-5秒,③煤流信号触发。若没有煤流信号,界面报警,考虑破碎机堵塞。
③煤流信号触发后2-5秒(时间段),⑤煤流信号触发。若没有煤流信号,界面报警,考虑弃料管堵塞。
A振打器动作逻辑设定为:采样头每动作3次后,动作2秒。
B振打器动作逻辑设定为:采样头每动作5次后延时5秒,动作3秒。
C振打器动作逻辑设定为:采样头每动作4次后延时9秒,动作2秒。
2. 采样机手动模式下逻辑
(1)初级给料机、破碎机启动1分钟后,振打器按顺序振打2次,每次10秒。
(2)监视煤流信号触发③煤流信号,继续振打20秒,若仍触发③煤流信号,报警有贴壁煤。
(3)监视煤流信号未触发任一信号,振打按逻辑停止。
3.采样系统清洗样功能
火车来煤大于5节以上的:采样头第1次动作所采煤进入采样系统时,缩分器(校准初始位置)不动作,煤样经初级样品给料机、样品破碎机、余料返回斗提机弃到皮带上,达到清洗功能。
通过抽查对比试验,抽样合格率达到100%.