全自动制样机是燃料智能化验收系统的核心设备之一,它有效解决了火电厂燃料验收人为因素影响多、劳动强度大、从业环境差、管理难度大等问题,它必须无实质性偏倚、精密度合格,才能确保验收结果的准确、可靠。但近三个月来,民权公司全自动制样机抽查对比合格率在80%左右波动,呈下滑趋势,因此,精准QC小组决定开展QC活动,提高全自动制样机制样合格率。
通过全面深入的现状调查,小组找到了全自动制样机制样合格率低的症结:3mm至0.2mm阶段不合格次数多是问题的症结所在。围绕症结,小组遵循 5M1E 的原则由果溯因,从55条原因中抽丝剥茧,层层深入,最后找出14条末端原因,并综合运用对比试验和调查分析等方法,逐一排查其对症结的影响程度,确认了两个主要原因:烘干皮带末端清扫器效果不佳、烘干皮带前节流器开度不合适。
针对主要原因,小组通过效果评估,敲定了最佳对策:烘干皮带末端清扫器设计为硬橡胶外加一层羊毛毡加弹簧装置压紧、烘干皮带前节流器开度调整为5.0mm。
对策实施后,全自动制样机制样合格率由79.62%提高至99.01%,实现了预定目标,并通过巩固措施形成长效机制。
通过本次活动,小组实现了提高全自动制样机制样合格率的目标,自主设计、制造皮带清扫器,提高了小组成员的动手能力,降低了耗材成本,减少了低效的工作量,有效提升了我们的工作效率,小组成员和团队也在活动过程中得到了成长提升。