一、改造背景
2013年北京变频器大约有70块模块发生故障,已经严重制约了锅炉的稳定运行,这些模块全部返厂维修,不仅增加了生产成本,而且维修费用高,周期长,面对这种局面,车间领导决定对变频器模块进行自主攻关。
二、寻根求源
在所有故障模块类型中,驱动故障占到了故障的75%,如果能将驱动故障解决,就解决了主要问题。
驱动故障是主要故障现象,但是造成该现象的原因有哪些呢?我们一无所知,我们一没有图纸,二没有维修经验,三是厂家的技术封锁,可以说是白手干起。于是我们就先从原理入手,首先就是驱动板的图纸,面对密密麻麻的板件,我们要绘制出来原理图,难度可想而知,但是面对困难我们没有放弃,最终将其原理图画出来了。
三、升级过程
有了原理图,我们又采取对比法,将故障模块和正常模块进行对比分析,发现驱动故障的主要原因在驱动板的电源块上,大部分都是电源块没有输出。找到故障点后,想直接更换电源块,但是在市场上没有找到类似的电源块,厂家又不肯将电源块卖给我们,最终车间领导决定我们自主维修电源块。
在对电源块进行拆卸维修的时候,我们发现电源块的拆除工作是个关键问题。由于电源模块为5脚结构,在拆卸的时候,如果单人作业,很容易损坏电源块,于是我们采取三人作业的方法,首先由两人用电络铁将电源模块的两脚焊锡熔焊化,一人用小一字螺丝刀轻轻撬开一面,然后对下面的三个引脚采取同样的方法,将电源模块三个脚和板间分离。
拆下电源块后,我们将电源块剖开,加15V工作电压后,发现电源模块仍然无输出,经过检查发现电源块内部的贴片电阻103损坏,于是我们从网上购买这种贴片电阻,将其进行更换,重新进行封装,待胶凝固后将其焊在驱动板上。
电源块更换内部元件后,需要将维修好的电源模块重新焊接回原来的位置,用电烙铁分别将5个引脚进行焊接固定,同时要严格控制温度,如果温度控制不好容易造成虚焊,依然能导致模块再次故障报警。维修虽然奏效,但是这种维修速度太慢,效率太低,无法满足我们的需求。最终车间领导经过多种渠道沟通,终于购买了一批电源块,设备具备了成批更换的条件,于是和分厂以及生产车间进行沟通,利用停炉的机会,开始整台进行升级驱动板电源块。