1、该项目主要应用于煤矿井下瓦斯抽放、探放水孔,设备利用液压系统依靠调角、支撑及回转装置达到钻机的自行支撑、调角、回转功能。
2、性能指标:
(1)改造后钻机可实现迎头及两侧±90°的开孔要求,主机底盘可实现360°回转,通过加装轨道移动,可以减少移钻时间,提高抽采钻孔成孔速率,尤其是该钻机可以在该矿井下巷道起伏较多的作业地点正常行走。
(2)调角油缸调节角度达到83°。
(3)实现钻机机械化自移、自稳、自旋转功能。
(4)与国内3200S钻机及3500LP钻车相比较
1)操作台和钻机分体布置,轻便灵活,设置旋转涡轮,使钻机能够360°旋转,提高钻机在井下的适应能力,调角油缸调节角度达到了83°,大大增加了调节角度。。
2)增设补偿油缸,补偿油缸行程达到了600mm,能够有效的对钻机进行行程补偿,调角油缸设置为大直径单油缸,避免了伸缩时候不同步造成的给进部扭斜。。
3)平车上设置单进液双伸缩千斤顶,能够有效的支撑平车和顶板,提高打钻时候的稳定性。同时能够很好的节约空间。
4)支撑底座采用球面接触形式,能够适应起伏不平的底板,支撑杆采用套筒式紧配合连接结构,方便操作。
5)旋转机构设置在下方,提高旋转后打钻的稳定性。
6)采用轨道式,后面辅助轨道车能够很好的适应无轨道巷道条件。
4、成果的创造性、先进性:
(1)调角油缸由双油缸改为大直径单油缸,避免了伸缩不同步造成的给进部扭斜。
(2)补偿油缸行程达到了600mm,能够更好的对钻机进行行程补偿。
(3)支撑底座采用球面接触形式,能够适应起伏不平的底板,支撑杆采用套筒式紧配合连接结构,方便操作。
(4)采用轨道式,后面辅助轨道车,能够很好的适应矿方的实际条件,旋转机构设置在下方,提高旋转后打钻的稳定性。
5、作用意义:使用后每年预计可节约人工费用57.46万元,且改造可减少钻车购置费用,将钻机改造,避免钻机的大量闲置。