梗拐剔除机是烟梗加工的一道工序,由于梗拐结构坚硬、梗心木质化,所以切丝后会形成梗签,造成吸阻,从而影响卷烟吸味。本工序的主要任务是将梗料中梗拐分离并剔除出去。
投入生产以来,长期存在梗拐分离效果不佳问题,导致大量合格梗同梗拐一起被剔除,造成烟梗原料的极大浪费,同时也会造成一定的生产、能源浪费。
平均生产4批,每批4000kg的生产量下,剔除梗拐(混合物)最多时达5箱(1000kg),平均在4箱(800kg)以上。为此,我们通过分析论证,对现有设备梗拐剔除机进行改进,以提高梗拐的分离效率,有效降低生产成本。
经现场观察梗拐剔除设备运行及大量合格梗被剔除情况,我们进行总结分析后,得出以下原因并作出相应维修改进:
1)由于梗拐剔除机的条状筛网缝隙不可调整,当梗原料批次不同,梗的组成也不同,有时长梗过多导致大量长梗积存(横流)到栅条上无法筛出;
2)梗柜出柜流量有波动,有时会造成因梗原料过多、输送流量过大,造成条状筛网上滞留“梗拐”过厚,无法快速筛出。
3)犁梗刀组的原因,造成条状筛网上滞留“梗拐”过多:
a犁梗刀刀尖结构有缺陷,原设计刀尖为平头形状,犁梗刀组刀片插入条状筛网缝隙时阻力较大,下降迟缓甚至无法落下,不能达到快速清理清条状筛网上梗拐的目的。
b犁梗运行方式设计不完善:犁梗刀组依靠刀组自重下落,不能保证刀片插入条状筛网缝隙,不能清理条状筛网上梗拐;
以上原因导致梗料经过梗拐剔除机时,大量梗滞留在梗拐剔除机条状筛网上,输送效率差,最终出现大量烟梗伴随梗拐被剔除的现象。
针对以上分析,我们分别对以上原因进行维修和改进。
1) 对刀尖结构缺陷,改变犁梗刀尖形状为钝圆尖,经修磨后的刀尖见图3。修磨刀尖后,犁梗刀伸入条状筛网缝隙时阻力变小,易于提高清理缝中积梗。
2) 在剔除梗拐的刀组顶杆上加装拉簧拉力设计,使剔除梗拐刀组由靠自重落刀切入改变为加力落刀,以保证剔梗拐刀片都进入条状筛网缝隙时动作可靠,切入后避免原凸轮-顶杆装置的自由弹跳,清理积梗时可以稳定深入。
通过以上的改进,减少了大量合格烟梗在条状筛网上的滞留,提高梗拐剔机的筛分效率,大量减少“梗拐”中的合格烟梗。
目前,来料梗无法做到梗长度规格一致,生产中的流量波动现象也不同程序存在,条状筛网式的梗拐剔除设备无法从根本上做到解决精细筛分的效果,剔除梗拐中含大量合格烟梗的现象较为普遍。为此,我们提出对梗拐剔除机进行二次筛分机构设计,以降低梗拐剔除机剔出的合格烟梗量。
在原设备上设计新增一套辅助筛分系统,对梗拐剔除机剔出的“梗拐”进行二次筛分,在条状筛网的末端,即条状筛网下方与剔除后“梗拐” 导料托盘之间,增设二次筛选装置,将原梗拐剔除机筛选剔除的“梗拐”进行二次筛选,从而实现将被剔除合格梗料的回收利用。