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双零箔退火工艺优化

工作室: 刘雪梅高技能人才创新工作室
企业:
负责人: longding
所属区域: 河南省-洛阳市-伊川县
详细地址: 洛阳市伊川县白沙乡常岭村

双零箔退火工艺优化

应市场需求及公司产品结构升级调整的发展趋势,龙鼎铝业准备大力推进开发高附加值双零箔产品的生产,但是双零箔成品面临着退火时间过长,平均退火时间为155小时(包含一次工艺降温时间30小时),二次降温时间为50小时,我司现有的退火炉数量有限,使得退火产能受限,严重制约着双零箔产品的产量的大幅提升;同时目前的生产工艺频繁出现刷水不合格,需要返工二次退火,造成退火产能的浪费;同时双零箔成品退火后极易出现退火杠印,需要对产品外圈起杠部分进行扒废处理,为此限定出炉温度,设定在工艺执行完毕后,炉气温度降至60℃及以下方可出炉,造成二次增加退火降温时长平均为60小时,退火杠印还是时有发生发生,严重影响产品质量;总之,退火炉成为双零箔质量保证和产量提升的瓶颈,亟待解决,鉴于此,工程技术研究中心联合铝箔分厂对双零箔的生产工艺进行优化。

经过调整,达到了预期的目标:

1、产品质量得到保证,未出现刷水不合格现象及退火杠等的质量问题;

2、缩减了退火时长36-48小时,增加双零箔退火产能24%,在不增加退火炉的情况下,提升双零箔的产能。

3、使得双零箔退火电耗也进行了降低,根据数据统计双零箔退火工艺的吨电耗由350KWh降低至313KWh,双零箔产量按照2000吨、电费按照0.56/KWh算,每月可节省电耗7.4KWh,节省退火成本4.14万元,达到提质保量降本增效的目标。




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