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空压机站节能解决方案

工作室: 杨利锋劳模创新工作室
企业: 济源中联水泥有限公司
负责人: 杨利锋劳模创新工作室
所属区域: 河南省-济源市-济源市
详细地址: 玉川产业集聚区

空压机站节能解决方案

1、主要内容 

我公司熟料车间原有三台空压机(总功率 600kw),供熟料车间全部设备用气;原管道布置从 空压机→冷干机→储气罐→主管道到各个用气点,因空压机为工频控制且自身能耗高,压缩空气 管线设计不合理,管线过长,直径过小,弯头多,使用过程中出现管道压损过大超过 0.1Mpa,使 得压缩空气在用气量变化过程中频繁加载卸载,空载运行多使无效功增大,造成了电浪费,空压 机因频繁加卸载故障率高,冷干机不仅能耗高,而且在冬季还存在容易出现上冻不过气现象。

2、创新点 

针对以上问题,我们细致分析了压缩空气管网的布局,找到压缩空气耗电量大的主要原因, 通过采取以下措施: 

1、重新设计管网布局,采用最小压损的设计,来布置管道,管道布置优化为从空压机→汇集 管道→储气罐→干燥机→主管道。

2、加大总管道直径,避免在瞬间用气发生大的变化时,整体管道压力波动。 

3、减少了管道长度,降低了管道压损。

4、减少了管道弯头数量,降低了弯头压损。 

5、采用目前最高效的永磁变频二级压缩空压机,替代能耗较好的老旧空压机。

6、利用新型模芯吸附式干燥机,替代老式冷干机,减少了用电量并降低压力露点,最大减少 冷凝水的出现。 

7、给每个储气罐配备了无动力自动排水装置,提高了压缩空气的供气质量。 

3、应用推广情况 

通过上述改造,很好得解决了空压机电浪费情况,每小时节约电量 186 度,年节约电费 51.894 万,极大提高了空压机的做功,降低了水泥的生产成本,提高了企业的经济效益,在水泥及同类 行业具有较好的推广应用价值


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