1、主要背景
我公司煤粉制备系统配套的高压二氧化碳灭火系统是 2013 年建厂初期设立,设立了 3 个单元 独立保护区,分别对煤粉制备大收尘器、煤粉仓、小收尘器进行保护。
该系统存在的问题:
1).球磨 机未设置保护区,存在安全隐患;
2).因各保护区测温度元件经常误报,高压二氧灭火系统误动作;
3).高压二氧化碳灭火系统线路老化严重,经常报断线故障,无法有效启动;
4).高压二氧化碳系统 未能跟一氧化碳气体分析仪联锁;
5).该系统没有备用保护区,当某保护区放生燃爆时,该区二氧 化碳喷出后未能完全有效灭火时,其他区无法及时补充灭火;
6).该系统伸入设备内部喷嘴不是防 尘喷嘴,长期被大量煤粉堵塞;
7).原高压二氧化碳系统现场启动操作按钮设在危险区,关键时候 人员操作危机人身安全。
针对以上情况,我公司技术人员根据现场实际情况,提出了煤粉制备高压二氧化碳系统优化 改造方案。
2、创新点:
1)煤磨机增加一套 8 个钢瓶,每瓶 70L 药剂组成的高压二氧化碳独立式灭火系统,分别从煤 机入口和出口伸进磨机内部;
2)原有高压二氧化碳灭火系统的基础上,增加一套由 4 个钢瓶,每瓶 70L 药剂组成的高压 二氧化碳组合分配系统,做为煤磨机、煤磨袋收尘、小收尘器、煤粉仓四个保护区的后备保护;
3)将 5 个控制器,8 组控制系统集成到钢瓶间一面控制墙上;
4)在钢瓶间、中控室、一层安全操作间均安装各保护区所对应的声光报警器、警铃及手动紧急 启停按钮;并将其火灾自动报警系统并网至中心控制室,实现中控室、钢瓶间、一层安全操作间 三处均可启动灭火设备。
5)系统增加温度和一氧化碳气体浓度监测联锁,在大收尘、煤粉仓、煤磨机、小收尘各点位 增加双温度监测,当同点位两个温度同时超过设定值,并且一氧化碳浓度监测超过正常运行值, 对应保护区高压二氧化碳灭火系统自动启动;
6)系统伸入设备内部喷嘴全部更换为带防尘罩且可自动复位的喷嘴。
3、推广及应用
通过对煤粉制备高压二氧化碳系统优化改造,提高了煤粉制备系统的安全系数,很好的解决了系 统误报问题,减少了二氧化碳药剂的浪费,为公司节约成本,在水泥及同类行业具有较好的推广应用价值。