原设备存在问题:1、一段设计阶梯下6排固定充气梁篦板,由于落差过大料层过厚,对应的冷却风机无法吹透,熟料无法急冷,热效率回收低,篦冷机篦床上红河现象严重导致护边板经常烧坏漏料,熟料冷却效果差。
2、篦冷机二段压力高,导致活动梁螺栓多次切断,传动轴和行走小车液压缸频繁损坏,不能保证窑长期稳定运行。
项目实施方案及内容:1、对一段设计阶梯下固定充气梁篦板每排依次抬高200mm呈楼梯状分布,从而减少积料,增大通风量。
2、对二段篦床减少两排活动梁,增加到三段上,由三段液压系统驱动,以达到二段液压系统压力降低的目的。
项目实施后效果:1、改造后篦冷机熟料温度由原来的160度降低80度左右,达到熟料急冷的效果,提高了熟料28天强度,熟料易磨性得到改善。
2、熟料交换率明显提高,入AQC锅炉的温度比原来提高了15度左右,使吨熟料发电量增加1度以上。
3、篦冷机二段压力高得到改善,降低1-1.5Mpa左右,回转窑台时产量提高5吨/小时以上。