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烟化炉控制室工艺操作优化,降低锅炉故障率,降低煤耗

工作室: 李恒江创新工作室
企业: 河南豫光金铅集团
负责人: 豫光股份冶炼一厂
所属区域: 河南省-济源市-济源市
详细地址: 河南省济源市玉川产业集聚区

烟化炉控制室工艺操作优化,降低锅炉故障率,降低煤耗


 烟化炉进放渣过程中温度、压力骤升骤降,预热锅炉汽包容积17m³,锅炉管束水量120m³左右,炉水由于温度升降体积变化量远远超过汽包容积,所以出现送往预热发电蒸汽含水较大撞击管道的安全隐患,压力升幅过快会出现管束爆管,2020年7月开炉至今管束补焊7次。同时由于进放渣过程中烟气温度降幅过快会出现火灭,省煤器循环水管会大量外排(最多时每班排160)工段主要从优化控制室操作解决以上问题   一、把整个吹炼过程分为三个阶段控制风量、煤量:        1、进渣期间低风量、低风压,进渣分为三个时间段      ①第一阶段风口以下区进渣:风2500m³/h,煤4.8吨/h,烟气温最低580℃。维持火不能灭保证汽包压力稳定。               ②第二阶段点火阶段:风量根据风压升高2--3KPa,鼓风过剩系数<0.8时,加风至28000--29000m³/h,期间煤按照鼓风过剩系数0.85左右配煤。鼓风过剩系数<0.8时,风加至30000左右,鼓风过剩系数0.85左右配煤,                                      ③风压稳定阶段,根据风压调整喘振阀将风量稳定在30000--31000m³/h,煤6吨/h,风压严禁超过50KPa,还原炉及时堵渣。烟气温度控制在700--850℃范围。            2、吹炼期风根据炉内渣液翻腾高度,氧化锌颜色逐渐加到33000--35000m³/h,煤根据风口调整烟气温度700--850℃,吹                                            3、放渣阶段:风、煤根据风压下降逐渐降到风25000m³/h,煤4.8吨/h.     二、锅炉操作                                                  1、冷炉进渣开炉时,控制放空阀开度压力在60分钟左右压力升到4.6MPa.                                   2、停炉时关闭往余热发电送气阀,排空全关,水根据回水温度少上勤上,控制压力降幅。


实施效果:1、锅炉温度、压力平稳,汽包放空蒸汽带水现象明显降低,送往余热发电蒸汽含水明显降低。管道振动现象消失。2、汽包排水,除氧器排水基本杜绝。3、锅炉由于温度压力变化过大爆管现象得到有效解决。有利于锅炉的安全运行。     4、吨锌煤耗下降100Kg


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