通过研究分析阳极泥的状态变化对槽电压的影响,进行长周期实验,根据实际结论,优化阳极板通平方式,细化各项工艺操作,槽电压由原来的1-8月份的峰值756V降至743V,具体措施如下:
1、研究新装阳极板的阳极泥变化,通过实验摸索新装阳极板在3天之后阳极泥会出现炸壳脱落现象,导致电解槽底部阳极泥增多,槽电压升高。根据实验结论,改变新装阳极板的掏槽时间,对新装阳极板掏槽为装入后第3天进行,杜绝了淹板情况,有效的降低新装阳极板的槽电压;
2、根据阳极泥变化的实验结果,分析得出旧阳极板在装入槽内之后,18天后槽电压急剧升高,由正常的3.11V升高至3.35V左右(阳极泥变厚导致),将通平阳极板周期从28天降低至18天,即阳极板通平从2槽增加至3槽,确保阳极泥生产速度得到控制,系统阳极板整体带泥量下降,并减少带泥连电板的数量,降低槽电压显著。
3、摸索电解槽内不同位置的酸锌含量,研究浓差极化对槽电压的影响,创新阳极板中间窟窿清理方式和清理周期,确保液体流动均匀,减少浓差极化,稳定槽电压。
4、研究掏槽周期对槽电压的影响,将掏槽由14槽增加至17槽,掏槽周期从16天缩短至13天,电解槽底部的阳极泥量减少,基本杜绝了淹板的风险,也减轻了电解槽内液体浑浊现象,减少了液体电阻,增加了液体的导电性,降低槽电压。
5、在保证新液质量正常的情况下,进一步控制系统含酸。在酸性条件下,含酸越高,液体的导电性越强,电流效率越高,单位时间单位面积上析锌的量就越多。通过新液泵精细调控,将系统含酸量在5-10左右波动。在新液含锌在160以上时,控制含酸不得低于185;含锌在165以上时,不得低于190。增加系统的导电性,进一步平稳及降低槽电压。
6、在正常生产过程中,经过后半年的总结,槽温每升高1℃,槽电压降低3-5V左右,降低槽电压特别明显。正常生产过程中,合理调控平稳的槽温非常重要。
7、通过实测槽电压与桃源变槽电压对比,分析得出漏电对槽电压的影响。创新漏电监测和处理方法:(1)周期性对溜槽支撑部位进行结晶清理,防止漏电产生。(2)创新漏电监测方式,使用红外线测温仪对电解槽内部阴阳极板进行监测,找出导电头发热、连电板进行处理,防止电能损耗;(3)周期性使用红外线测温仪对回液溜槽、电解槽底部砖墩以及母线铜排进行监测,发现并处理漏电点,降低槽电压。
2024-07-17